選礦廠濃縮機常見的三大問題及解決辦法,收藏備用
2022-03-26由 選礦人 發表于 農業
旋轉耙使用效果怎麼樣
濃縮機是基於重力沉降作用的固液分離裝置,也是選礦廠常用的濃縮裝置。在實際應用中,大多數選廠都會遇到各種濃縮機問題,不僅影響了選礦廠的正常執行,還會嚴重損害選廠的經濟效益。
本文將帶你瞭解三大常見的濃縮機問題,詳細分析其產生的原因,並給出相應的解決對策。
一、溢流跑渾
在選廠生產過程中,溢流水跑渾是濃縮機常見的故障之一,即
濃縮機不能很好地進行固液分離、溢流渾濁不清
,引起這種問題的原因和解決辦法如下:
主要原因:
■ 入池礦漿性質引起濃縮機溢流跑渾,如
礦漿中夾雜一定量空氣
,空氣的介入使礦漿在攪拌分層中產生大量的氣泡, 以致跑渾。此外,若
礦漿含泥太多
,也會使得溢流很難澄清,尤其是
0.1-0.001μm的微細礦泥
。
■ 處理量過大,池中礦漿產生較大強度的翻花或底流調控太小也易引起跑渾。
■
沉泥層調控不當
引起跑渾。底流排礦量大,沉泥層過薄使部分微細礦粒過濾效果不佳而進入溢流。反之,過厚則會將大部分入池水液阻滯在沉泥層下,使沉泥層位置上浮。
解決辦法:
1。 排除入池礦漿的不利因素。如
採用入池前焊架脫氣槽來消除對礦漿中夾雜的空氣
。對於0。1-0。001μm的微細礦泥,可
採用新增加絮凝劑
,使微細礦泥形成聚團,加速沉降,以避免跑混。
2。 確保濃縮機處理量與工藝生產能力相匹配。
濃縮機處理量的大小需參考旋流器有關引數
(旋流器的溢流大小即為濃縮機的供礦量)。另外,濃縮底流不宜調得太小,以免積礦跑渾,使耙子“坐死”。
3。
調控沉泥層,使其保持200-300mm的厚度
。當沉泥層較薄時,可減少底流排礦量,反之則要適當增大。
二、技術引數調控不當
在執行過程中,濃縮機操作人員應根據專業濃縮機廠家所提供的技術引數進行調控,保證各技術引數之間的協調,而造成濃縮機技術引數調控不當的主要原因及解決辦法如下:
主要原因:
■ 耙架升降不當。若
停電後未升耙架,待來電後直接啟動電機
就有可能損壞蝸齒輪,這正是由於耙架“坐死”造成的。
■
濃縮比不合適
,主要表現在濃縮比值明顯偏離技術標準。若縮比值偏大,可能是入池濃度過稀或濃縮後濃度粘稠,堵塞底流排礦管閥。若濃縮比值偏小,則有可能是濃縮供礦濃度過大或排礦濃度過小。
■ 濃縮機
側壁無觀察孔
,
無法直接觀測池中澄清層和過濾沉泥層的厚度
,給操作調控帶來了諸多不便,導致池中分層混亂。
解決辦法:
1。 適時升降耙架調節轉速。
若執行過程中突然停電,需人工逆向旋轉耙架使其上升
,待來電後再順向下降。
2。
調控濃縮比為2.0-2.3
,使之符合技術標準。濃縮比是檢查礦漿在一定時間內沉澱難易度的一大效率指標。濃縮洗滌大都自旋流器供礦,因此濃縮前濃度即為旋流器的溢流濃度,大多要求為
20%左右
,濃縮後的產物濃度則以
40-45%為宜
。
3。 目前,新型濃縮機的側壁可
設有機玻璃觀察孔
,以調節澄清層和過濾沉泥層厚度,使其分別保持在
250-550mm
的標準範圍內。
三、絮凝劑新增不均勻
在濃縮過程中,絮凝劑新增不均勻也是常見的一大問題,它會直接影響濃縮機的沉降效率,其產生的原因和解決辦法如下:
主要原因:
■ 加藥劑方式不對。絮凝劑在攪拌槽中新增時先加藥後注水,或在注水的同時加入,甚至一次性將藥劑倒入槽中都會使攪拌液不均勻。有時,槽中會
明視訊記憶體在絮凝成團的不溶物
,不利於濃縮沉澱。
■ 藥劑溶解時間太長。攪拌溶解後,若
8小時後未實現全溶
就會影響濃縮機的正常生產。
解決辦法:
1。 正確添加藥劑。在攪拌槽中
注水到葉片位置時
,搖動篩子緩緩撒入藥劑,直到加完為止。切忌藥劑加前受潮、成絮狀,或直接將絮凝劑一次性倒入,同時謹防槽注液過多而外溢。
2。 縮短藥劑溶解時間。可
提高攪拌槽的轉速
,以利於藥劑在槽中均勻擴散。
以上介紹了濃縮機常發生的三種問題原因及解決對策。當濃縮機出現故障時,工作人員要仔細分析其產生的原因,對症下藥,切不可盲目操作,同時在實際生產中要重視濃縮機的日常維護和檢修,保證整個選礦廠的平穩執行。