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新興鑄管:創新技術就是最大的節能減排

2022-08-26由 同花順財經 發表于 林業

1立方米白灰是多少噸

位於河北省邯鄲市武安工業園區的新興鑄管股份有限公司遵循“打造綠色現場、構建綠色磁場、培育綠色市場”的環保理念,堅定不移走“科技、環保、質量、效益”之路,對標世界一流水平,超前部署深度治理改造任務,超低排放、綠色製造,彰顯著央企的責任擔當。

中國經濟導報記者在採訪中瞭解到,新興鑄管堅持用技術創新走節能減排新路線,節能就是為企業創造利潤,勇挑清潔生產社會責任,變環保倒逼壓力為綠色生產內生動力,將“綠色發展”理念上升為經營準則。

創新是戰略

新興鑄管始終把科技創新放在戰略高度長抓不懈。透過近幾年的努力,已構築起比較健全的科技創新體系,開展了以新產品開發、質量提升、工藝創新與創效為主要內容的技術創新的活動,取得了較豐富的成果。其技術運用在節能領域為公司創造了利潤的同時,也為國家打贏藍天保衛戰助力。

據瞭解,近年來新興鑄管為實現節能增效採取了一系列措施。

新興鑄管能源環保部能源處副處長郭智淵告訴中國經濟導報記者,2016年,鍊鐵部使用燒結廢氣餘熱迴圈利用低碳排放工藝,將部分風箱中溫度較高的廢氣,透過迴圈風機和密封罩引至燒結臺車上方迴圈利用,該工藝既利用了高溫廢氣的餘熱,又減少了CO的排放,同時也降低了燒結固體燃料的消耗。

2016年7月投資2800餘萬元,將200平方米燒結主抽風機改為SHRT機組,該系統採用“電動機&發電機”雙模電機,郭智淵表示,“該系統可實現年降低電耗3400萬千瓦/時,年降低用電成本1768萬元。”

2018年10月,鍊鋼部改造完成幹法除塵,由低效率的離心風機改造成更高效的軸流風機。據悉,該專案投運後電耗噸鋼降低約5度,同時轉爐煤氣回收經過除錯正常後,噸鋼提高約4立,穩步在噸鋼140立以上。同年11月布袋除塵反吹空壓風置換氮氣完成,日置換約3萬立方米氮氣。同年12月,幹法除塵水封水回用熱水池改造專案完成,將煤氣水封水收集到沉澱池,透過鋪設管道加裝泵回用到冷卻水池,解決了廢水外排的環保風險,同時日節約新水50噸。郭智淵表示,焦化廢水深度治理專案的投入使用,也讓新興鑄管率先在焦化行業實現了廢水深度治理和零外排。

2019年5月,無引風無換向蓄熱式鋼包烘烤器改造完成,年節約焦爐煤氣70萬立方米。

創新推動節能

新興鑄管堅定不移地走“科技、環保、質量、效益”之路,用國際最先進的超低排放技術,率先在行業內實現了超低排放,獲得了社會的廣泛認可。

在國家藍天保衛戰的關鍵時期,新興鑄管公司堅持高點站位,對標世界一流水平,超前部署深度治理改造任務,採用國際最先進的超低排放技術,精心組織,強力推進,完成了燒結機脫硫脫硝、轉爐LT一次除塵、焦爐煙氣提標改造、白灰窯尾除塵等20個重點工程全部投入使用,超前實現了全工序、長流程超低排放,新興鑄管公司的環保管理達到行業內領先水平。

郭智淵在接受中國經濟導報記者採訪時介紹,其中燒結機活性焦脫硫脫硝技術投入使用後顆粒物、二氧化硫、氮氧化物分別低於10毫克/平方米、35毫克/平方米、50毫克/平方米,二氧化硫被轉化為硫酸,實現資源的綜合利用,氮氧化物被轉化為水和氮氣,不產生二次汙染,每年可減少二氧化硫800噸,氮氧化物2400噸。同時,還可去除氟化物、鉛及其化合物、二噁英等有害物質;2002年白灰轉窯建成投產,該專案採用了先進的餘熱回收利用工藝,將回轉窯產生的高溫廢氣引入白灰轉窯預熱器,大幅減少煤氣消耗,白灰工序能耗降低了33。1千克標準煤/噸白灰。同年白灰轉窯參與改造,在改造過程中採用新型複合型磚降低了煤氣消耗,同時採用燃煤加噴煤工藝,提高燃料利用率,白灰工序能耗降低了8。7千克標準煤/噸白灰。

創新引領發展

新興鑄管堅持用創新引領發展,用創新推動節能,2011~2015年,新興鑄管累計完成節能量28。72萬噸標煤,超額完成與河北省政府簽訂的“十二五”節能減排責任狀;2014~2018年,新興鑄管累計削減煤炭消費43。27萬噸,由於節能削煤成績突出,2017年7月獲得邯鄲市“2016年度節能削煤先進企業”稱號,邯鄲市節能減排領導小組以簡報第1期形式下發各區、縣和重點企業,對新興鑄管節能、削煤措施進行宣傳、推廣學習。

新興鑄管面對過往的榮譽從未感到驕傲,一直勇往直前,秉持著“環保就是生產力”的理念,堅信創新技術就是最大的節能減排,節能減排就是最好的創收方式。

新興鑄管作為全球規模最大、綜合實力最強的離心球墨鑄鐵管生產企業,堅持綠色發展、全面推進生產潔淨化、製造綠色化、產品高階化工廠建設,建立生態文明企業。