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φ4.2m×11m水泥磨除錯達標分析

2022-08-11由 水泥家園 發表于 農業

產量達標怎麼分析

我公司新上兩條水泥粉磨系統,設計能力是

120t/h。開始對此係統進行除錯.除錯過程中出現了很多問題。雖然輥壓機擠壓效果不錯,但磨機產量始終較低,給達標、達產造成了較大的困難,透過研究分析,克服了工藝、裝置上存在的缺陷,順利達產並有所突破。

除錯初期,

RP120-80輥壓機+4。2m*ll磨機+0-Sepa+大布袋收塵器系統正常工作後。發現磨機最多隻能喂料70t/h並還時常出現飽磨現象。與120t/h目標相差太多,對系統拉風量,磨內拉風量調整都沒好轉,產量、質量也不高。

1存在問題

透過對以上現象跟蹤,系統檢查,資料採集分析後.發現了存在的幾個問題:

1.1選粉機風道里面過2~3天,就會積lm多深的水泥灰將風道一半多堵死,導向葉片全部糊掉。嚴重影響系統風量。

1.2磨機工況難以穩定,飽磨頻繁,磨機沉得快,出磨提升機電流高得也快。從空載48A一直升到140A以上,甚至超過額定電流139.8A。出磨提升機電流高的同時,入庫鬥提電流並不高,有時反而減小,也就是說,小磨粗粉多,成品產量並不高。

1.3取樣分析選粉效率和迴圈負荷,得分別為30%、420%。

1.4對輥壓機擠壓過後入磨的料餅,打散後的顆粒做篩餘,0.08篩篩餘為68.5%。

1.5對大布袋收塵器進行檢查,發現廠家設定脈衝清灰間隔最短5mirl/次。

1.6磨尾時常有噴灰,大量吐粒子現象。

1.7比表面積偏低,在330m/kg左右。

2問題分析與改進

由以上現象分析:這兩套系統存在

T藝上較多問題.需要進一步的調整、改進。系統存在問題的原主要如下:

2.1磨內拉風量太多,物料流速快,是造成磨尾噴灰、粒子多的主要原岡。

2.2選粉風量不夠,漏風點多,選粉效率太低,迴圈負荷大,是造成飽磨,選粉機風道積灰,磨鬥提電流高,入庫產量太低的主要原岡。

2.3就這系統裝置配置看,原來一次風管上有一個300mmx1200mmPb風門.對各風門進行調節,滿足了磨內拉風,卻又解決不了選粉風量;種種跡象表明,系統配置上不完善。

改進措施如下:

2.3.1在選粉機一次拉風管上再加一個補風風門1400mmx6OOmm,再用~b2mm的篩網做防護罩,位置在選粉機一次風入口,用來調節選粉風量和磨內拉風,保證磨內流速,又補充選粉風量。

2.3.2對雙層隔倉板中心通風篩進行補焊,減小通孔率,降低通風面積,控制物料流速。

2.3.3大布袋清灰間隔週期長,修改收塵器脈衝時間控制程式,間隔改為lmin/次。

2.3.40一Sepa選粉機風量搭配上滿足1次風佔70%、2次風佔20%、3次風佔10%,總風量接近約15萬m3/h。

2.4鋼球級配不合理,2倉級配不到位,小球太集中。鋼球級配調整後,裝載量南192.5t減到182t,能耗由原來39kWh/t降到33kWh/t,減少6kWh/t,2倉增加了~b2Omm的鋼球,使級配合理化。比表面積低的主要原岡是鋼球級配中小球太集中.造成水泥顆粒的形狀、組成不合理。原來是以稜柱、片狀為主,級配調整後水泥顆粒多以球狀、橢圓球為主.顆粒組成合理化,比表面積有所提高。

經過以上調整後,產量確實由

70t/h提高95t/h.但沒有達到預期目標。風道積灰問題解決了,磨機工況有好轉但不理想,出磨鬥提電流“跑高”現象還有,選粉效率由30%提高到55%,迴圈負荷提高到360%分析發現回粉中含有較多的細粉,2mm的篩網阻力大,問題關鍵還是選粉風量不夠,換成30m篩網後,通風大大改善,滿足了系統需要,效果一下子出來了,產量由90t/h提高到115t/h,透過實物標定.產量實際應為126t/h(~料稱顯示偏小)。經過一年摸索,42.5水泥基本穩定在120t/h左右,32.5水泥基本穩定在135t/h左右,電耗穩定在3lkWh/t,比表面積基本在360以上。

總之,日常生產中加強對熟料化學成分的研究,對混合材的水分、品種搭配等的關注,在穩定磨機產量、質量上也是很關鍵的。總結幾點除錯建議如下:

(1)選粉機用風與磨內拉風搭配要合理。

(2)合理的鋼球級配。

(3)輥壓機良好的擠壓效果。

(4)大布袋收塵器較小的阻力損失。

φ4.2m×11m水泥磨除錯達標分析